采用“分别粉磨”工艺生产水泥的实践
2021-09-27
来源:我们爱旅游
2011年第1期 N0.1 2011 新世纪水泥导报 Cement Guide for New Epoch 文献标识码:B 文章编号:1008—0473(2011)01.0038—03 磨丝朱 中图分类号:TM617 采用“分别粉磨’’工艺生产水泥的实践 孙明岩韩亚平贾国林贾宝玲 酒铜(集团)宏达建材有限责任公司技术中心,735109 摘要“分别粉磨”工艺实施后,通过优化熟料粉和矿渣粉的比表面积,提高了水泥中混合材掺量,改 善了水泥性能,可以生产不同品种的水泥。通过提高水泥中混合材的掺量,能大幅度降低水泥生产成本,提 高水泥产量,为公司创造可观的效益。矿渣粉的活性高于粉煤灰,水泥中混合材应优先掺用矿渣粉。 关键词水泥混合材分别粉磨比表面积混合材掺量水泥性能 0引言 研究表明混合粉磨的矿渣粉粒径大部分在 酒钢集团宏达建材有限责任公司主导产品为 “戈壁”牌P・0 42.5和P・C 32.5,其P・042.5水 泥混合材掺加量仅为13%,P・C 32.5水泥混合材 掺加量为30%。2008年作为水泥混合材消纳的矿渣 仅为15万t。而酒钢集团2008年产生了85万t的粒化 高炉矿渣,大量的矿渣因无法利用堆弃于戈壁滩 60 m以上,其潜在的水硬活性难以得到正常发 挥,在水泥水化过程中仅作为填充材料使用,掺 量必然受到限制。 1.2分别粉磨工艺 分别粉磨工艺(图1)是将矿渣粉+石膏在立磨 中粉磨成矿渣粉,将熟料+粉煤灰+石膏在球磨机 中粉磨成熟料粉,经配比计量后通过混料机混匀进 入成品库中。 上,严重污染环境,矿渣历史堆存量已达 ̄1]200万t 以上。 近年来,甘肃河西走廊风电建设工程对矿渣水 泥、复合水泥等的需求量不断增大。为了解决酒钢 矿渣大量堆弃、生产水泥混合材掺量偏低的问题, 分别粉磨能够有效解决矿渣不能磨细的生产 “瓶颈”,提高矿渣微粉中20 m以下高活性颗 粒比例,为提高矿渣掺量创造条件。 我公司于2008年8月建设了使用2台立磨粉磨矿渣的 “分别粉磨”系统。 对此,技术中心自2007年12月中旬起,首先 完成了实验室“分别粉磨”试验,2009年2月份起 结合矿渣立磨投产后的工艺配置,采用“分别粉 磨”工艺,优化工艺参数,生产了B型矿渣水泥 32.5、A型矿渣42.5、复合水泥42.5等,混合材掺 量均创历史最好水平,为公司创造了可观的经济 效益。 1工艺选择 1.1混合粉磨工艺流程 图1宏达公司分别粉磨工艺示意 2混合材的选择 矿渣粉、粉煤灰是水泥中常用的混合材。矿渣 具有潜在水硬性,粉煤灰具有火山灰性。由于矿渣 粉和粉煤灰的活性及强度增长规律不等,为了最大 限度地掺入混合材且确保水泥各项性能合格,首先 宏达公司原有的混合粉磨丁艺是将熟料+矿渣+ 粉煤灰+石膏分别计量,物料经皮带直接喂人球磨 机进行粉磨,经选粉机分选后进入成品库。 基金项目:甘肃省科技计划资助项目,项目编号0804GKCB007 38 2011年第1期 No.1 2011 孙明岩,等:采用“分别粉磨”工艺生产水泥的实践 彩磨丝术 进行了“矿渣单掺”、 “矿渣、粉煤灰双掺”的 至比表面积(350±10)in /kg,细度≤4.0%,将 “分别粉磨”小磨试验。 矿渣用小磨磨细,比表面积(440±10)m /kg,石 2.1原材料及试验条件 膏、粉煤灰分别单独磨细至全部通过80 m方孑L筛。 熟料:宏达公司1号窑熟料; 根据设计方案对熟料粉、矿渣粉、粉煤灰、石 矿渣:酒钢宏兴炼铁粒化矿渣; 膏进行掺配,按NGB 1 75—2007进行全套物理性能 粉煤灰:酒钢宏晟热电粉煤灰; 检验,结果见表1。 石膏:赤金石膏,s0 含量t>40%。 2.3结果分析 2.2试验方法 根据实验结果综合分析了粉煤灰和矿渣粉对水泥 将熟料取回,用 500 mm×500 mm/J\磨磨细 物理性能的影响,重点对其强度潘陛进行了比较。 表1 “分别粉磨”及混合材单掺、双掺试验结果 熟料 矿渣 粉煤 混合材 比表面积 初凝 终凝 3 d强度(MPa) 28 d强度(MPa) 28 d抗 28 d抗 =t氧 序号 (%) 粉(%) 灰(%) 掺量 (m /kg) 时间 时间 抗折 抗压 抗折 抗压 化硫 活件(压强度 压强度 %) 增进率 l lO0 O O 0 354 2:07 3:12 5.2 24.5 9.1 46.6 2.76 100.0 190.2 2 80 20 0 20 335 2:35 3:30 4.6 l8.7 8.4 46.7 2.33 100.2 249.7 3 单掺矿 70 30 0 30 340 2:59 4:05 4.1 15.9 8.2 44.1 2.13 94.6 277.4 4 渣粉系 60 40 0 40 352 3:04 4:05 3.4 l3.6 83 42.8 1.84 91.8 314.7 列 5 50 50 0 50 356 3:17 4:06 3.1 11.1 8.1 41.4 1.44 88.8 373.0 6 40 60 0 60 364 3:28 4:21 2.4 8.2 7.3 35.8 1.1l 76.8 436.6 7 80 10 10 20 339 3:17 4:10 4.4 17.9 7.8 40.9 1.86 87.8 228.5 双掺矿 8 80 15 5 2O 339 2:44 3:38 4-3 18.O 8.1 43.5 2-32 93-3 241.7 渣粉煤 9 70 25 5 30 353 3:17 3:46 3.9 15.5 8.2 41.7 1.78 89.5 269.0 灰系列 10 60 35 5 40 359 2:59 3:58 3.4 12.9 8-2 39I2 1.69 84.1 303.9 通过图2可以看出,在单掺矿渣粉时,水泥的3 d 掺”强度低于“单掺”强度。 抗压强度随着掺量的提高下降趋势明显,从熟料粉 对比图2、图3可以看出,28 d…压强度和3 d抗 的24.6 MPa下降到掺30%矿渣粉时的15.9 MPa。 压强度的总体趋势相当,在单掺矿渣粉20%时,矿 : 渣粉的活性得到了最大的激发,其后期强度超过 。j 。了纯熟料粉。当矿渣粉的掺量超过25%后,28 d抗 4-g ̄3 霎。2b。 压强度 + 掺28tt I 压强度随着掺量的增加而下降,当掺量超过30% 1抗 、强度 8 2—— ——————一 时,已不能满足普硅42.5水泥28 d的富裕强度;.超 :; 过40%时,已不能达到普硅42.5水泥28 fl的商品强 矿渣粉掺加比例/% 度。在双掺的时候,在达到同样的掺量时,28 d抗 图2单掺矿渣粉强度变化趋势图 压强度还要低3~6 MPa,并且粉煤灰替代的矿渣粉 通过图3可以看出,在双掺矿渣粉+粉煤灰时, 愈多,强度下降愈大。 在混合材掺量一定的条件下,双掺的3 r1抗压强度 另外从试验结果和图4可以明显看出,水泥强 童 。 度增进率随着混合材掺量的提高而成线性增长,单 掺矿渣粉的增长幅度更加剧烈一些,双掺矿渣粉+ 0 粉煤灰后的增长趋势则较为平缓,矿渣粉表现出了 20 20 j0 40 矿渣粉+粉煤灰掺加比例/% 良好的后期增长率高的性能。 图3双掺矿渣粉+粉煤灰强度变化趋势图 为了进一步说明这一点,我们对其强度活性也 平均低0.6 MPa,在混合材掺量同为20%时,粉煤 做了必要的分析,如图5所示,当用一定量的粉煤 灰代替的矿渣粉越多,3 d抗压强度愈低,即“双 灰来代替矿渣粉时,强度活性会有所下降。 39 2011年第1期 N0.1 2011 新世纪水泥导报 Cement Guide for New Epoch 磨丝木 从另外一方面思考,为达到一样的强度,可以 通过掺加更多的矿渣粉来实现而不是掺加更多的粉 煤灰。 4l5.O 365.O 31 5.0 9 制 265.0 0 嘎2l5.0 l65.O 115.O 65.O 0 20 30 40 50 60 20 20 30 40 掺矿渣粉/% 掺矿渣粉+粉煤灰/% 图4“单掺与双掺”抗压强度增进率比较 \ 骠 ^.^--“ ^I 一一. .I 0 \ 錾 忙 爱 虽然粉煤灰的活性不及矿渣粉,但在和熟料粉 共同粉磨时,粉煤灰的助磨作用可有效提高熟料粉 的台时产量。 经过以上试验分析论证,技术中心决定提高矿 渣粉在水泥中的掺配比例,粉煤灰仅作为助磨剂使 用。 3混合材掺量提高措施——工艺参数的优化 3.1熟料粉比表面积控制 从图6可知,当矿渣的比表面积固定在40o m2 , 变更熟料的比表面积,超过350~400 m /kg1A)后, 混合料的强度基本不再增加;相反,熟料比表面 积固定在400 m /kg,改变矿渣的比表面积,超过 350~400 131 /kg以后,直至500 m /kg,混合料的抗 压强度仍在继续增长。因此,矿渣粉细磨比熟料粉 细磨更有利于强度增长。 我公司技术中心根据全年熟料质量(KH、 SM、IM),初期将熟料粉的比表面积逐渐降低到 360 m /kg左右,后期将熟料粉比表面积稳定在了 340 m /kg])lf,)2。 0 1 000 2000 3 0004000 5 000 左侧熟料/cm2/g 右侧熟料/4 000 cm2/g 矿渣/4000 cm /g 矿渣/cm /g 图6矿渣、熟料不同比表面积混合料强度趋势 3.2矿渣粉比表面积控制 矿粉立磨投产初期,矿渣粉的比表面积基本控 制在380 m2/kgD ̄,矿渣粉的潘l生难以激发。在2009 年3月以后,矿 的比 酮 艇420 m /kg。 4效果 尽管我们做了大量的试验,但是小磨试验 和大磨还是有很大差别的,为了保证水泥各项 性能合格,我们在原有的基础上采取了分阶段 逐步提高的方式,经过2009年2月到11月间的摸 索, “分别粉磨”工艺生产的P・C42.5混合材掺 量27%,P・S・B32.5}昆合材掺量突破60%大关, P・S・A42.5混合材掺量突破了30%大关。各品种 水泥混合材平均掺量均创历史最好水平。 随着“分别粉磨”的实施,截止2009年1 1月25 日,全年混合材平均掺加量为24%,而2008年 全年混合材平均掺加量为1 8%。同比降低熟料 配比6%,节约熟料5.1万t,约1 530万元,增产水 泥6.3万t。 5结束语 (1)“分别粉磨”工艺实施后,通过优化熟 料粉和矿渣粉的比表面积,提高了水泥中混合材掺 量,改善了水泥性能,可以生产不同品种的水泥。 (2)通过提高水泥中混合材的掺量,大幅度 降低水泥生产成本,提高了水泥产量,为公司创造 可观的效益。 (3)矿渣粉的活性高于粉煤灰,水泥中混合 材应优先掺用矿渣粉。 (收稿日期:2010—08—23)