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石灰石(石灰)-石膏法烟气脱硫装置水平衡问题探讨

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石灰石(石灰)-石膏法烟气脱硫装置水平衡问题探讨

摘 要:石灰石-石膏法烟气脱硫系统水平衡问题是确保脱硫系统稳定运行的关键;确保锅炉在30%~100%负荷之间脱硫系统中的水平衡,既可以有效避免除雾器堵塞、结垢,又可以降低废水排放量,减少系统耗水量。

关键词:湿法脱硫 水平衡 控制措施

一、引言

石灰石-石膏法烟气脱硫系统水系统失衡问题一直是影响脱硫系统连续、稳定的重要原因。目前国内已投运的湿法脱硫装置大多存在脱硫系统进水量过多,水系统失衡,使得除雾器冲洗系统不能投自动,甚至有的除雾器一周冲洗一次。除雾器的冲洗水量不足及冲洗频率偏低,造成了除雾器堵塞、结结垢严重,严重影响除雾器的除雾效果及脱硫系统的稳定运行。

鉴于目前湿法烟气脱硫装置中水系统存在的问题,本文通过对马鞍山湿法脱硫项目水平衡计算进行分析论证,并在本项目中实际应用,得到很好的效果。文中从水系统的构成、用水设备的运行情况进行分析,通过采取调整用水系统的运行方式、调整设备、回收利用系统内工艺水等措施,提出了解决脱硫系统中水失衡的办法。

二、项目介绍

安徽马鞍山电厂“上大压小”2×600MW扩建工程烟气脱硫工程采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫技术,一炉一塔配置;于2013年3月27号,1#机组与脱硫系统同步通过168小时试运行;于2013年6月4号,2#机组与脱硫系统同步通过168小时试运行;168期间脱硫效率>96%,水系统运行正常,除雾器冲洗全部投自动运行,脱硫系统主要设计和配置情况:

1.烟气系统不设烟道旁路,不设GGH,采用湿烟囱排放。

2.每个吸收塔浆液池设置4台侧进式搅拌器,氧化空气采用曝气管形式曝气;

3.吸收塔为采用空塔喷淋,设置三层喷淋层;

4.除雾器采用两级屋脊式,设有四级除雾器冲洗,其中下面三层冲洗为气动阀门DCS自动逻辑控制,最上层为手动阀门手动开关定期进行冲洗;

5.石灰石粒径为≤20mm,采用湿式球磨机制备含固浓度~30%的石灰石浆液,浆液中石灰石的粒径为325目(通过率大于90%)。

6.脱硫系统不设增压风机,与引风机合并;

7.工艺水系统配置2台工艺水泵和4台除雾器冲洗水泵,每塔对应两台除雾器冲洗水泵,负责除雾器的冲洗水供应;

8.脱硫系统配套2台真空皮带脱水机系统,脱水后的石膏表面含水率小于10%,纯度达90%以上;

9.脱硫系统还配置有一套处理20t/h的废水处理装置,去除脱硫浆液里的氯离子、粉尘和重金属离子。

三、湿法脱硫水平衡分析

在石灰石(石灰)-石膏湿法烟气脱硫装置中,进入FGD系统的水主要由原烟气含水、石灰石浆液制备用水、除雾器冲洗用水、真空皮带脱水机用水、氧化空气冷却用水和设备冷却和密封水组成;排出FGD系统的水主要由净烟气含水、90%的石膏带走水、脱硫系统产生废水的排放水等几部分组成。

四、以马鞍山项目为例分析水平衡问题

主要设计参数:

1.单台机组BMCR工况100%负荷条件下,根据物料平衡和设备选型计算:

1.1入口烟气含水量:146.43t/h;

1.2出口烟气含水量:260.00t/h;

1.3石灰石浆液制备水用量:29.66t/h;

1.4石膏带走的水量(石膏的结晶水和10%的含水率)为:4.33t/h;

1.5废水排放量:10t/h

1.6真空皮带脱水机水用量(润滑水、密封水、石膏及滤布冲洗水):25t/h;

1.7氧化风机风量12500Nm3/h,从120℃降低到50℃,需要减温水量为5.04t/h;

1.8设备冷却水需要的水量:9t/h

1.9除雾器冲洗水量(平均小时耗量):44.3t/h

2.单台机组BMCR工况100%负荷条件下,水量平衡计算:

2.1进入FGD湿法脱硫系统水量:

(1)+(3)+(6)+(7)+(8)+(9)=259.3t/h

2.2FGD湿法脱硫系统排出的水量为:

(2)+(4)+(5)= 264.33 t/h

结论:②>①,满足锅炉100%负荷运行要求,系统内少的水量②—①=5.03t/h从除雾器冲洗水补充,除雾器完全能投入自动运行。

3.单台机组BMCR工况30%负荷条件下,水量平衡计算:

当锅炉负荷降低到30%时,(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)的水量降低到原有的30%。

3.1进入FGD湿法脱硫系统水量: ((1)+(3)+(6))×30%+(7)+(8)+(9)=118.67t/h

3.2FGD湿法脱硫系统排出的水量为: ((2)+(4)+(5))×30%= 82.3 t/h

结论:②<①,不满足锅炉30%负荷运行要求,多出的水量①—②=36.37t/h;除雾器5小时内不能自动冲洗,如果手动冲洗不能完成一个冲洗程序。

4.根据单台机组30%及100%锅炉负荷条件下运行情况分析,提出以下解决办法:

4.1石灰石浆液制备水采用真空皮带脱水机滤液,这部分水不计入到水平衡计算范围内。

4.2将设备冷却及密封水回收利用,具体做法为:设置回收水池,将设备冷却及密封水用泵打回到工艺水箱进行综合利用。

4.3废水排放水量按10t/h排放,低负荷时降低了吸收塔内的Cl离子浓度,延长了设备的使用寿命。

4.4除雾器冲洗水阀门电动改为气动,提高了冲洗效率;电动阀门的开启时间为15秒(开启到开到位),气动阀门的开启时间为5秒;经工程曲线分析电动阀门开启都70%时,除雾器冲洗水量和水压才能达到设计要求。也就是电动阀门与气动阀门对比,有12秒钟水流量是起不到冲洗效果的。马鞍山项目每台吸收

塔设置的气动阀门为24个,手动8个,除雾器水泵流量为150m3/h,每个阀门一小时平均启动一次,正常冲洗水流量为2.5t/h。如果按电动阀门设置,每个不满足的冲洗水要求的冲洗水量为0.5t/h。总节约水量为24×0.5=12t/h

5.系统调整后,单台机组BMCR工况30%负荷条件下,水量平衡计算:

5.1进入FGD湿法脱硫系统水量: ((1)+(6))×30%+(7)+(9)—12=88.64t/h

5.2FGD湿法脱硫系统排出的水量为: ((2)+(4))×30%+(5)= 89.3 t/h

结论:①<②,不满足锅炉30%负荷运行要求,多出的水量②-①=0.66t/h;除雾器能自动冲洗。

五、结论

马鞍山项目按照上面系统设置后,1#除雾器运行3个月后停机期间检查未出现结垢、堵塞,运行过程中吸收塔未出现溢流现象,脱硫效率一直在96%以上。

六、结语

通过采取对用水系统运行方式的调整、设备的更换以及提高脱硫系统内工艺水的回收率等措施,完全能实现电厂30%~100%负荷条件脱硫装置水系统的平衡,避免除雾器冲洗系统不能投运,控制了因除雾器不能正常冲洗造成的除雾器堵塞、结构而损坏问题、确保了脱硫系统的稳定运行。

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