您的当前位置:首页正文

盐水精制新老工艺投资及运行费用比较

2020-07-19 来源:我们爱旅游
维普资讯 http://www.cqvip.com

第3期 2002年3月 中国氯碱 China Chlor—Alk ali No.3 Mar..2oo2 l3 盐水精制新老工艺投资及运行费用比较 李德敏马福贞 宋作强 (山东滨化集团有限责任,^\司 滨州市256619) 摘要浅析我,^\司去年成功采用戈尔膜过滤盐水精制新工艺,解班了原工艺精盐水质量不 盐水精制 戈尔膜投资运行费用 稳的问题,并对新、老工艺的投资及运行费用情况进行对比 关键词原先国内氯碱行业盐水精制工艺主要有两种, 表1 普通隔膜碱盐水精制分别采用新、老工艺投资对比 种是沉降法,一种是浮上法,这两种工艺已并存 多年,各有所长,沉降法适用于钙镁比例较高的原 一墨蕉造三茎! 设备名称 ! 堕堑壁塑三苎(笪苎堕) 数量 价格/万元 敷量价格,万元 设备名称 盐,其中沉降法可通过加大澄清桶直径来提高盐水 质量,在国内已占主导地位。我公司于1970年投 运氯碱装置以来,一直采用道尔澄清桶沉降法的工 艺流程。2000年上半年我公司烧碱装置进行3 5 万t/a扩大为5万t/a的改造,当时盐水精制工 艺有两种方案,一种是沿袭老的传统工艺(即道尔 澄清桶+虹吸式砂滤器工艺,本文称老工艺),一 种是戈尔膜过滤新工艺,通过调研及各方面对比. 最终确定采用先进的戈尔膜过滤新工艺,并于 2000年6月2日一次性开车成功,并完全代替老 工艺,至今运行1年零5个月,整套装置一直稳定 运行,获得了显著经济效益,今年我公司又新上5 万t/a离子膜烧碱装置,盐水工序相应扩改新工 艺,现对两次改造的投资及1年多以来的运行费用 与老工艺作以下比较。 注:上表中预处理器是用老精盐水罐改制的,原设备残值在内 表2 离子膜碱盐水精制分别采用新、老工艺投资对比 —塑 兰‘兰堕垫壅! 耋三至【堕苎堕J 数量价格/万元 设备名称 数量价格/万元 设备名称 1投资费用比较 这里的投资对比不包括施工费、工艺管线费及 两种工艺中相同的设备,主要对比两套工艺特有的 主要设备。 1.1 在普通隔膜烧碱盐水精制的投资对比 2000年我公司的隔膜烧碱由3.5万t/a扩改 至5万t/a,两种工艺所需的设备及价格见表1。 1.2 在离子膜烧碱盐水精制的投资对比 我公司新上5万t/a离子膜烧碱,盐水精制新 工艺由5万t/a扩至lO万t/a,分别供应5万t/a 离子膜和5万t/a隔膜烧碱两套装置,新工艺精盐 水可直接进树脂塔,而如果是采用老工艺需增加盐 水二次过滤工艺,精盐水才能达到进树脂塔的要求, 新、老工艺的对比情况见表2 2.2操作费用比较 注:请预处理器设计按l0万t烧碱能力配套设计 2 新、老工艺运行效果比较 2.1 新、老工艺精盐水质量对比 新、老工艺精盐水质量对比见表3。 表3 新 老工艺精盐水质量的对比 戈尔过滤新工艺在应用中消耗指标与离子膜配 套原老工艺的对比见表4。 维普资讯 http://www.cqvip.com

14 表4 与离于瞳配套新、老工艺消耗的对比 中国氯碱 2002年第3期 表5 2000年1—4季度和2001年1—3季度电解电耗情况 I季度2季度FeEl】0 4 2 5 3季度4季度1季度2季度3季度 I O0聚丙烯酸钠0 56 Ct纤维素0 04 0.3I 30 17 1 2 5 27 /kW・h 2 412 2 400 2 408 2 398 2 391 2 376 2 373 h'aCIO I 6 0 35 戈尔膜损耗摊^吨碱费用 2 58 音计 4【4 6 47 新、老工艺应用前后按节省36 kW・h/t计算, 年节省电180万kW・h,合人民币81万元。 3 结论 (1)戈尔膜过滤器滤袋质保期为1年,按每年1 次更换全部滤袋计算,戈尔膜损耗摊入吨碱费用为 2.58元/t,但我公司戈尔膜自2000年6月投入运 (1)新工艺比老工艺精盐水质量有太的提高,可 减少二次盐水过滤工艺,对于离子膜烧碱可太大减 少投资 (2)新工艺比隔膜法烧碱盐水精制老工艺投资 高43.142万元,操作费用新工艺比隔膜法烧碱盐水 精制老工艺高4 14—1 2=2.94元/t・碱,年操作 费用14.7万元,新工艺年节电81万元,具有一定的 经济效益 行以来近一年半的时间,一直运转正常,估计寿命能 达到3年左右,可使滤膜的损耗达到吨碱耗0.86 元 (2)炭素管过滤器5万t烧碱大约需320根左 右,使用寿命按大约6年时间,每根1 800元,一次 性更换需57.6万元左右 (3)新工艺与离子膜烧碱盐水精制老工艺的对 比,新工艺比老工艺少投资124.21万元,吨碱运行 费用新工艺比老工艺少2.33元,年费用少11.65万 元。 (3)新工艺需增加过滤给液泵电机11 kW 2台 (按5万t烧碱能力计),但是对于离子膜烧碱工艺 中可省去炭素管过滤工序的过滤泵18.5 kW 1台、 反洗液泵18 5 kW 1台的用电量(按5万t烧碱能 力计)。 综合分析新工艺比老工艺投资少,运行费用低, 盐水质量高,节约电耗,自动化程度高且运行稳定。 新工艺比老工艺占地面积少30%~5O%,减少了 新工艺比老工艺吨碱成本低2.33元。 2.3 电解耗交流电比较 二次盐水过滤工序。 (2002年1月收祷) 2000年1~4季度和2001年1~3季度电解电 耗数据,见表5, (上接第5页) 由EDC蒸馏回收;氧氯化采用纯氧、沸腾床反应 器,反应热由副产蒸汽回收;EDC精馏采用三塔 4结论 (1)以16.2万t/a乙烯为原料,进口EDC 17.8万t/a,同时配套建设16万t/a离子膜烧碱 装置为项目提供所需的氯气的原料路线的非平衡氧 流程;EDC裂解采用气相进料,裂解气余热直接 用于原料EDC的过热与气化;VCM精馏采用三塔 流程。 (5)聚氯乙烯装置推荐聚合反应温度采用循 环水控制,密闭自动加料和高效率防粘釜、清釜技 术,VCM回收采用真空脱气,不设精馏和气柜; 氯化法最为合适。这样烧碱规模适中,增加量不 太,有利于减轻烧碱市场压力,同时还可以通过 EDC进口量来调整烧碱和PVC产量。 (2)进口EDC仅占市场份额的不到4.5%, 容易得到。湄洲湾港口条件优越,可停泊10万1 级以上船舶,对降低EDC运输费用极为有利。作 为补差措施进口部分EDC有利于氯碱平衡,改善 和提高氯碱企业经济效益。 (3)从技术的先进性、可靠性和经济性方面 考虑,将现有电石法生产PVC装置搬迁计划是不 可取的,必须放弃。 汽提则为聚合后的料浆由脱气罐脱气、筛板塔汽 提,聚合釜清洗水送入废水汽提系统回收单体;离 心干燥采用卧式沉降式离心机脱水,气流旋风干 燥 选择150 nl 以上聚合釜,分几条生产线可同 时生产不同型号的树脂,以适应国内市场需求。 参考王献 1 严福英等主鳊.泉氯己烯工艺学,北京:化学工业出版社 2002年2月收稿 (4)氯乙烯装置推荐高温直接氯化,反应热 

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容