浅谈国内炼钢一次除尘改造方向
【摘要】本文从国家新的环保要求入手,着重分析了目前国内炼钢一次除尘系统,做出了几种合理的改造方式以及其改造重点难点分析,给出了合理化建议。
【关键词】环保 一次除尘湿法LT法
1概况
近年来国家对于环保要求不断提高,对于冶金行业大气排放污染进一步加强,国务院批复实施《重点区域大气污染防治“十二五”规划》,在重点控制区的火电、钢铁、石化、水泥、有色以及化工等六大行业执行大气污染物特别排放限值。规划要求,自2015年1月1日起,现有企业执行转炉(一次烟气)污染颗粒物排放限值为50mg/m3。
目前,在国内很多钢铁企业炼钢转炉一次除尘系统采用的是湿法除尘系统(俗称老OG法和新OG法)、干法除尘系统(俗称LT法)。随着2015年新排放标准实施,炼钢转炉一次除尘采用OG法已无法满足要求,因此需对于一次除尘OG系统进行全面整改以满足环保要求。
2OG湿法除尘系统
OG法以日本的OG系统为代表,日本新日铁公司和川崎公司在50年代末期开始研究OG除尘系统,直到1968年君津250t转炉OG装置投入运行,标志着OG系统走向成熟;1976年3月第一次OG技术国际研讨会正式召开。
转炉在吹氧冶炼时产生含有大量CO和氧化铁类的高温烟气,为了防止污染,保护环境,设置一套独立的烟气净化系统,对烟气进行净化处理并放散(回收)煤气。当转炉工作状态处于前、后烧期或不能实现煤气回收时,经净化处理后的烟气通过烟囱在高空点火燃烧放散。
2.1老OG法
老OG系统采用未燃法双级文氏管除尘,高温烟气经活动烟罩、固定烟罩和汽化冷却烟道冷却至900~1000℃左右,然后进入第一级文氏管(简称“一文”)进行粗除尘并进一步进行降温,一文出口温度约在65~70℃,然后通过管道连接进入第二级文氏管(简称“二文”)进行精除尘。二文喉口断面积可通过液压装置进行调节,喉口过滤风速范围在60~100m/s,喉口侧面有喷枪喷水,雾化效果好,除尘效率高。精除尘的烟气通过90°弯头脱水器、水雾分离器、脱水塔后,经风机通过放散塔燃烧后,达标放散。排放浓度可控制在100mg/m3;
工艺流程如下:
转炉炉气 → 活动烟罩 → 固定烟罩 → 汽化冷却烟道 → 溢流定径文氏管 → 重力脱水器 → R-D可调喉口文氏管 → 90°弯头脱水器 →水雾分离器→煤气流量计→风机前切断阀 → 鼓风机→
→ 水封逆止阀及V形水封 → 煤气贮气柜
三通切换阀 →
→ 煤气放散塔 → 点火装置 → 燃烧放散
2.2新OG法
新OG法系统采用的是双塔工艺除尘,高温烟气经活动烟罩、固定烟罩和汽化冷却烟道冷却至900~1000℃左右,然后进入喷淋塔进行粗除尘并进一步进行降温,出口温度约在65~70℃,然后通过管道连接进入环缝进行精除尘。环缝流通断面积可通过液压装置进行调节,过滤风速范围在60~100m/s,喉口顶部设计有喷枪喷水,雾化效果好,除尘效率高。精除尘的烟气通过脱水塔后,经风机通过放散塔燃烧后,达标放散。排放浓度可控制在70mg/m3;
转炉煤气净化回收系统流程如下:
转炉炉气 → 活动烟罩 → 固定烟罩 → 汽化冷却烟道 → 文氏管→ 重力除尘器 → 环缝洗涤器→ 90°弯头脱水器 →旋风脱水塔→ 风机前切断阀 → 煤气鼓风机→
→ 水封逆止阀及U形水封 → 煤气储气柜
→ 三通切换阀
→ 煤气放散塔 → 点火装置 → 燃烧放散
3一次除尘改造方向及难点剖析
目前,据不完全统计,国内40%钢厂一次除尘系统采用老OG除尘方式,随着这些年的使用,环保要求已经不能满足要求,需对该系统进行整改。
一次除尘系统与环境除尘系统不同,环境除尘的含尘烟气主要是空气,而一次除尘系统含尘烟气主要是煤气,主要成分是CO;环境除尘的除尘系统核心主要是布袋除尘器,环境除尘系统不达标,改造范围主要是除尘器,而湿法除尘系统的除尘核心在塔楼内,因此受场地、现场条件等限制,改造起来非常复杂和麻烦。
根据现有一次除尘发展方向,具体的改造主要有以下3种情况:1)湿法改
干法系统;2)湿法改半干法系统;3)老OG改新OG系统;以上的3种整改方式各有利弊,具体可根据钢铁厂自身情况统筹考虑。
3.1湿法改干法系统
干法除尘系统流程图:
若是将现有湿法除尘系统更改为干法除尘系统,需改造的范围主要是:塔楼内气化冷却烟道末端需改造、设备区域煤气冷却器供水系统改造;拆除现有塔楼内一次除尘设备、设备区域就有水处理设施拆除、设备区域风机电机以及配套湿法除尘系统拆除;塔楼内新建蒸发冷却器、香蕉弯、设备区域新建静电除尘器、轴流风机电机、消声器、切换杯阀以及煤气冷却器。
湿法改干法系统,系统的初期投资较另外2种改造方式大,改造以及新建设施较多,另外设备区域设备无法利旧,还需将现有设备拆除并改造。
系统改造后,对于系统的浊环水循环水量有较大的降低,排放浓度可达10mg/m3,完全满足环保要求,节能减排。
3.2湿法改半干法系统
半干法的工艺流程为烟气通过气化冷却器烟道冷却之后,温度由1450℃降低至900℃左右,然后经过水冷夹套进入高效喷雾塔进行精除尘,再进入环缝文氏管进行精除尘,最后进入旋流脱水器进行脱水,经风机通过放散塔燃烧后,达标放散。
半干法流程:
若是将现有湿法除尘系统更改为半干法除尘系统,需改造的范围主要是:塔楼内气化冷却烟道末端需改造、塔楼内需拆除(或利旧)旧有设备、设备区域设备可利旧。
湿法改半干法系统,系统的初期投资较另外2种改造方式中等,改造以及新建设施较多,另外设备区域设备可利旧。
系统改造后,对于系统的浊环水循环水量有略微降低,排放浓度可达50mg/m3,满足环保要求。
3.3老OG改新OG系统
目前有许多钢厂,炼钢一次除尘系统采用的是老OG系统,但是由于资金、场地等一系列原因限制,无法更换干法和半干法除尘系统,因此业主希望仅将核心设备件更换,即由老OG更换为新OG除尘系统。
该模式有一个核心问题所在,就是原有系统所选风机为湿法风机,风机压头在27000Pa左右。若风机不更换,环缝处阻损在18000Pa,排放浓度仅能满足70mg/Nm3;若要满足排放标准,环缝处阻损需设计在22000Pa左右,该风机压头需考虑在30000Pa。
4结束语
在目前钢铁企业的发展形势下,国家对于颗粒物污染的规定和能源回收已经是重中之重,建设清洁、绿色环保和可持续发展的新型钢铁厂已提上日程。
从以上的分析来看,从目前的发展趋势来看,炼钢转炉一次除尘工艺采用LT法更能适应我们的发展大环境,也是今后的发展主流,它有可能部分或者完全补偿转炉炼钢过程中的全部能耗,实现负能炼钢。半干法以及新OG法的技术革新随着国家的政策出台也迫在眉睫,如何合理的布置塔楼内的设备,有效提高除尘效率,降低排放浓度,需要我们进一步努力。
参考文献
[1]《钢铁冶金-炼钢学》著译者:王新华.高等教育出版社.
[2]《氧气顶吹转炉炼钢工艺与设备》作者:王雅贞.冶金工业出版社.
[3]《自动控制原理》作者:胡寿松.科学出版社.
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容