孔加工精度和效率关系的初探
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维普资讯 http://www.cqvip.com 孔加工精度和效率关系的初探 宁波肯特机械有限公司 (浙江3 15202) 李月明 众所周知,在机械零件中,对于体积不大的零件孔 的加工,不外乎钻孔、镗孔,对精度要求稍高的孔的加 工采用铰孔、磨孔或珩孔。但是,有时为了保证孔的加 工精度,不得不采用了生产效率较低的方法。这样,虽 然孔加工的精度得到了保证,但是效率低下,这种方法 在单件生产或少量生产中尚可使用,却不能适合大批量 生产的要求,更不能适应现代生产的需要。如何在保证 孔加工的精度的前提下,提高劳动生产率,是相关部门 特别是工艺人员值得研究和探讨的。现以我公司生产的 连杆类零件精加工j55.5mm孔为例进行分析比较。 零件简图如附图。精加工j55.5mm孔我们设计了三 个工艺方案: 方案一:工艺流程为热处理一磨两平面一磨 j55.5mm孔一磨j5l1.94mm孔。按该工艺流程,以现有 设备M215小孔磨床加工j55.5mm孔,班产仅550件, 而我公司每月的生产量为10万件以上,则精加工该孔 需投放工时达182班,需M215设备9台。经试生产后, j55.5mm孔难免会因表面粗糙度或圆度、圆柱度超差造 成产品不合格,工序报废率在0.8%以上,且设备占用 过多,影响其他零件生产。这一方案经试生产后,不适 合我公司生产,效率低下,被否定。 方案二:工艺流程为热处理一珩磨j55.5mm孔一磨 两平面一磨j5l1.94mm孔。按照该工艺,j55.5mm孔经 珩磨加工后,孔的表面粗糙度、圆度、圆柱度完全能达 到规定要求,工序报废率在0.3%以内,班产也达到 800件。按月生产连杆10万件计算,精加工j55.5mm 孔,需投放工时125班。经过一段时期生产,仍嫌该工 _置;■2 笙笠!! 托槭l 冷加工 w .machinist.corn.∞ 艺生产效率不够理想。 方案三:工艺流程为热处理一铰孔j55.5mm(放珩 磨余量)一珩磨孔j55.5mm一磨两平面一磨j5] l1.94mm 孔。按照这个工艺,以铰孔、珩孔替代原工艺流程中的 磨孔或珩孔工序。铰孔用设备为普通钻床Z5 12,班产可 达3000件,再用wHM一200珩磨机珩孔,班产达到 1300件,仍以每月生产10万件连杆计算,两道工序合 计投放工时l10班。且经珩磨加工后,孔的表面粗糙度 值下降,圆度、圆柱度能控制在要求范围之内,两工序 的不合格率可以控制在0.3%左右。 经过几年来的生产实践证明,虽然方案三铰孔和珩 孔是两道工序,但铰孔工序效率相当高,而经铰孔后的 珩孔工序,比方案二中单独的珩孔工序效率提高了 62.5%,且设备投入又少,产品质量完全能满足要求。 因此认为,只要合理地安排好生产流程,完全能够在保 证孔加工精度的基础上,降低成本,提高劳动生产率。 相关人员,不妨结合实际,多选择几套加工方法,优中 选优。《 (收稿日期:20060721)