大倾角综放工作面防止支架下滑、倒架研究及运用
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2.由于工作面倾角较大且支架侧护板弹簧抵抗能 力不足以抵抗支架的下滑力.降架移架时侧护间隙在 支架下滑力的作用下被压缩减小.易造成支架顶梁向 的地点.采取架顺山棚的方式维护煤墙及顶板,防止 片帮延深 3.受仰采坡度影响.下行割煤时利用下滚筒割底 下倾倒.故在起采前对支架侧护千斤顶液压系统进行 刀煤.上行割煤时利用上滚筒割底刀煤等办法来控制 了技术改造.在每组支架侧护千斤顶液压系统中加装 一底板的高度一致.为减少推前部大槽的阻力.割煤时 严格要求禁止丢底煤,割底板。 4.严格控制好工作面采高.以确保支架的稳定性. 组液压锁.液压锁能够有效地控制支架侧护千斤顶 闭合.增加千斤顶支撑力度。此项改造对于控制支架 防止顶梁倾倒起到了显著效果 3.在初采前对高压乳化泵、支架液压系统和部分 阀件以及初撑力保持阀进行了技术革新.并自主研发 了支架液压系统过滤沉淀器.该过滤器能够有效将液 压系统中的杂质进行过滤沉淀.保证液压系统正常工 作避免造成液压元件损坏,保证了进、回液闭合系统 足够的流量.减少了工作面压力损失.使支架工作压 力不低于规定值85%以上.保证支架移架后的额定初 撑力:为保证支架工作压力正常检测,每l5组支架上 安装了矿压测力表.对支架进行全天候检测并做好压 力数据记录 4.在1号支架下方增加2对移架滑道.移架时移 架滑道对支架的顶梁及座箱进行了强有力支撑.移架 后支架状态稳定正常.有效地防止了支架的下滑 5.针对大倾角及仰采影响.在移架过程中液压支 架阻力增大,容易造成顶板破碎和支架尾梁下滑.工 人在移架过程中进行了技术创新.使用了移架助力 器.提高了液压能量。使液压支架达到了少降快移的 目的.有效防止顶板破碎和支架尾梁下滑。 三、采煤工艺的改进及顶板管理 1.在开采过程中顶板压力大.造成煤墙酥松片帮 严重。为增加煤墙的稳定性,采取跟机移架、超前移 架、单架依次顺序式移架等方式。单架依次顺序式移 [=m mI[=工ZOI-O 科学技术 架方式虽然速度慢.但卸载面积小.顶板下沉量相对 小.移架困难时使用助力器增加移架速度防止顶板下 沉。有效地防止因顶板下沉顶板破碎造成流煤现象的 发生.确保煤墙的稳定性 2.为防止架前空顶.采取中下部斜切进刀.先将中 下部煤墙割完后,煤机返空刀至人刀处.快速将下半 趟自前部槽机头开始向上推槽,煤机割上半趟煤墙 时,前部槽跟着向上推槽,每割一组煤后.坚持跟机移 架.防止片帮冒顶.推槽后下半趟煤墙如果片帮随后 移第二趟支架.针对出现片帮走向长度超过300ram 控制高度在2±0.1m。 四、预防支架下滑、倒架措施 1.为保证支架的稳定性.移架时采取先将支架伸 缩梁伸出.顶牢煤壁,同时将邻架侧护撑紧.然后再采 取带压擦顶的移架措施.移架时同时慢慢收伸缩梁. 这样改变了支架的受力状态.从而达到制止支架的倾 倒和下滑 2.采取单向割煤单向推槽方法。开采时采煤机向 下割煤,返机后从下向上移架、推槽,使前部大槽向上 有较小的移近量.从而带动支架向上方位移.减少正 常开采期间支架的下滑量 3.移1号架时.除采用带压擦顶移架外.适当收 回2号架侧护板.减少移架架间摩擦力.】号架移到 位后立即升紧前后立柱.必须使其达到设计初撑力 的要求 4.在开采过程中.为防止支架整体下移.随工作面 推进采取伪斜开采的方法.调整超前状态.即使下端 超前上端6m左右,对支架、运输机进行调整,使前部 大槽及1号、2号架位于腰矸以上,以增加1号、2号 架的稳定性.同时此段坡度变小.防止了支架及工作 面大槽下滑 5.在放顶煤过程中采取低位多轮间隔管理办法. 缓冲减少了放煤时压力.防止了支架尾部下滑 五、结论 通过以上支架下滑、倒架原因分析研究论证.总 结出一系列实践经验,解决了支架下滑、倒架技术管 理难题.创新出了大倾角综采防止支架下滑倒架技术 措施及管理办法.从2000年开采大倾角综放工作面 至今达到生产正常循环率95%以上.煤炭回采率达到 92%以上,l1年来该队杜绝轻伤以上事故的发生.对 实现安全生产提高煤炭产量具有十分重要意义 (作者单位:河南煤化集团鹤煤公司二矿) (责任编辑:李元) 中国爆炭工业2011/08 47 lC鬲ZI